第(1/3)页 陆幽幽对实业的日常琐碎经营并不太懂,顾辙搞的那些生产技术创新,她也不是非常了然。 所以顾辙和小姨之间的交谈,陆幽幽作为一个旁观者,听得云里雾里的,也不知道谁对谁错。 好在顾辙也没多掰扯,稍微给用人管理原则定了个调子之后,立刻就吩咐对新的美瞳生产线进行调试,一边视察一边聊。 随着试产的进行,外行人也能看个热闹,渐渐捋清其中的关键。 稍作准备之后,刚隔离出来的车间一角内,一台美瞳离心机、一台全自动的混料/投料机已经开始运转。 质检工程师、化验员、操作工人各就各位,开始按部就班地往自动投料机里倒入高聚氨基酸、甘油醚类交联剂和美瞳专用的锁水剂、染色剂。 在没有全自动投料机时,每次预配料需要用到各类物质多少、都是要质检工程师和化验员仔细人工称量、少量混合、测密度、上机实测效果,然后开始批量化生产。 每生产上百片之后,就要重新调整,排除误差。 因为高聚氨基酸和甘油醚交联剂不能提前太久混合好,否则还没进离心机定型就提前凝固报废了,只能是进离心机前一小段时间混合。 如果工厂里的离心机数量比较多,那么配料混合的人也能轻松一点,因为机器消耗起来也快,可以一次多配一点。 如今,因为美瞳的原材料预混合比透明镜片还要麻烦,又多了专用的锁水剂和染色剂,这两种成分普通纯透明镜片是不需要的。 所以再一锅锅地人工配料,容错率就降低了,四大类主要任何一种稍微比例不对、混合不充分,都有可能导致良品率问题。 当然,这种问题也不是完全不可控,有经验的化验员和工程师可以尽量克服。 而改用全自动投料机后,是把四种不能预混的原材料都分别投入冷藏料斗,然后机器会自动算好各个料斗注入混合搅拌筒的量。 再充分混合一个精确设定好的时间、最后把搅拌桶直接装到离心机上,每次精确滴固定克数的混合凝胶到离心模具上。 此刻因为新机器还在调试,车间里也故意设置了对照组,以确认新旧工艺的实际良品率能差多少, 算是做个生产试验。 对照组的工程师和化验员也是精神抖擞, 很想表现自己的职业素养, 对得起自己的薪水。 不过短短二十分钟,第一批美瞳样品就下线了,质检先仔细目检了一番, 又拿去验光机上全面测一下参数,结果很快就出来了。 首批样品都很完美, 人工配料和机器全自动投料都没有出次品。 当然这也跟样本容量还比较低有关, 毕竟才试流了几十片, 人和机器都没出问题也是正常的。如果产量到了几百片几千片,人工投料和自动化投料的良品率肯定会有差异。 倒不是说机器就一定不会错, 如果机器出现故障了,那肯定是一次性整桶料都报废了。 确认过两种方式都能生产,剩下的其实就是一个成本核算的问题。 朱怡婷作为总经理, 她一再希望用人工, 其实说白了也是因为03年国内工人的工资, 相比于用到依视路进口技术的设备而言, 人工实在是太便宜了。 第(1/3)页